牵引轮的铸造生产技术.pdf
Production Techniaues生产技术牵引轮的铸造生产技术张杰,邓晓金,叶长青(中车戚墅堰机车有限公司,江苏常州21301 1)摘要:介绍了牵引轮铸件的结构特点和技术要求,根据技术要求确定了熔炼工艺方案。熔炼时,加入一定量的合金,球化处理时,使用专用的球化剂,孕育处理时,进行二次孕育。经过试验生产,浇注的铸件的力学性能、金相组织等均符合产品的技术要求。关键词:牵引轮铸件;熔炼工艺;球化处理;孕育处理;试验;力学性能;金相组织中图分类号:TG255;文献标识码:A;文章编号:1006—9658(2016)03—0045—03DOI:l 0.3969住jssn.1 006—9658.201 6.03.0l 41铸件的特点和技术要求牵引轮是电梯设备上的关键零部件,最大壁厚为138.5 mm,最小壁厚为21 mm,在工作中需承受很大的载荷,因此零件材料要求严格,需要采用高强度球墨铸铁,铸件材质为OT700.2,硬度:225~305 HB,硬度偏差不大于20 HB,本体试样抗拉强度≥700 MPa,屈服强度≥400 MPa,伸长率≥2%。金相组织上球化率≥90%,珠光体含量>90%,铁素体90%,决定熔炼时加入一定量的cu、Mo、sn,增加其基体组织中的珠光体含量,并利用铜元素;使用珠光体型专用球化剂,加入量按偏上限控制,来提高其球化率。3.1 化学成分的选择结合牵引轮的结构特点和技术要求,参照公司球墨铸铁的生产经验和查找相关技术资料,确定化学成分。(1)c:高的含碳量能促进石墨化,增加石墨球数量、改善球化质量、减少铸件的缩松倾向,但过高易产生石墨飘浮缺陷。所以,确定形(c)控制在3.5%~3.8%范围内。(2)si:一定的Si能促进石墨、防止渗碳体的产生,但Si会促进铁素体的生成,降低铸件的强度和硬度,选择Ⅳ(si)为2.1%~2.6%。(3)Mn:Mn能促进珠光体的生成,提高铸件的强度和硬度,但容易在晶界产生偏析,所以不能依靠提高Mn量来增加珠光体含量,将Ⅳ(Mn)控制在0.3%~O.4%范围。(4)Cu:Cu在铸铁的一次结晶时促进石墨化,共析转变时有效增加珠光体含量,所以特别适用于断面变化大的铸件,使铸件硬度趋向均匀;Cu在球墨铸铁细化共晶团、增加石墨球数量,提高铸件的强度和硬度。综合分析不同Cu含量对球墨铸铁性能的影响,Ⅳ(Cu)为0.8%~1.1%。(5)Mo:Mo是典型的珠光体稳定元素,且能细化石墨和珠光体,所以Mo能提高铸件的强度和硬度,彤rMo)为0.15%一0.20%。(6)sn:在球墨铸铁中添加0.04%~0.10%的sn,能使球墨铸铁基体组织中珠光体含量明显增加,但过高的锡会降低铸件的塑性和韧性,综合考虑Sn和其它元素的影响,其添加量为0.04%~0.06%。综合以上分析,成品化学成分为形(C):3.5%~3.8%;Ⅳ(Si):2.1%~2.6%;Ⅳ(Mn):0.4%~0.45%;∥(P)≤0.15%;Ⅳ(S)≤0.02%;缈(Mg残):0.03%~0.06%;∥(Re):0.0 3%~0.0 5%;缈(Cu):0.9%~1.1%;以Mo):0.1 5%~0.20%;∥(Sn):0.04%~0.06%。∥(Mn)≤0.5%,以免出现脆性,州Cu):0.9~1.1,能显著增强珠光体的含量,吖Mo):0.15~0.20和Ⅳ(sn):0.04一一0.06加入量适中,在增加珠光体含量的同时不会影响延伸率。3.2球化处理及孕育处理3.2.1 球化处理采用倒包冲入法球化处理工艺,减小了球化处理温度的波动、增加了铁液倾倒的速度,减少了球化处理中球化剂的氧化和烧损,稳定了球化质量。选用珠光体型球化剂(型号为D。3),加入量为1.3%~1.5%,球化处理温度为1 450~1 480℃。球化剂装填时将球化剂放入凹坑底部,其上覆盖细硅铁粉,最上层覆盖铜板。3.2.2 孕育处理采用含Ba、Bi的长效孕育剂复合孕育工艺。一次孕育:选用粒度为5~16姗的含Ba孕育剂,在球化处理后补铁液时加人铁液表面,加入量:0.5%一0.7%。二次孕育:浇注时进行瞬时孕育,采用粒度为0.8~1姗含Bi的孕育剂,加入量:0.1%。0.15%。3.2.3 温度控制一次孕育后温度:l 380~1 400℃;产品浇注温度:1 350~1 370℃。4试验结果试验结果见表1。表1试验结果序号 球化率 硬度,HB 抗拉 屈服 延伸率1 90% 248 675MP8 370MP8 3.5%2 90% 269 690MP8 385MPa 2.5%分析认为,通过使用珠光体型专用球化剂,提高了铸件的球化率,但是两次本体试样的力学性能不符合技术要求,问题的主要原因是铸件在砂型中的冷却条件较差,容易分解珠光体。5改进工艺按照以上工艺进行熔炼,在此基础上,将浇注好的铸件进行提前开箱,具体工艺如下:铸件浇注46 oFMT中国铸造装备与技术3/201 6万方数据Production Techniques生产技术完毕30 min以后开箱,将上箱吊离,下箱向下悬空平稳架住摆放自然冷却。改进工艺后试验结果见表2。表2改进1:艺后试验结果序号 球化率 硬度,HB 抗托 屈服 延伸率l 90% 279 755MPa 425MPa 3.0%2 90% 285 740MPa 415MPa 3.5%改进:[艺后基体组织和石墨形态如图1。I.·: ;一···。=.‘.,’-V....:暑-·.。t..;.。.:‘≮‘:·?·‘··!。。·■愆,:·一一叠蔓:i_分析认为,提前将铸件开箱,相当于对铸件表面进行了正火处理,保证珠光体含量符合技术要求,硬度均匀,经过提前开箱后力学性能符合产品的技术要求。6试验结论与总结(1)由于牵引轮铸件为珠光体型球铁件,加入一定量的Cu、Mo、Sn来稳定珠光体,以提高力学性能。(2)牵引轮铸件要求球化率大于等于90%,球化剂加入量按偏上限控制,并进行两次孕育,二次孕育时进行随流孕育。(3)由于牵引轮要求本体取样,浇注完的铸件在砂型中的冷却条件较差,珠光体分解较多,通过提前开箱来提高铸件的珠光体含量,铸件本体硬度偏差不大于20 HB,硬度均匀。参考文献【1 J 陆文华.铸造合金及其熔炼[M】.机械工业出版社,2叭2.1.12l 孑L作谦.球墨铸铁链轮铸造I:艺的改进[J】中国铸造装备与技术.1998(1).【3J jli晓妍,李会珍.球铁轮毂的生产l:艺【J】中国铸造装备与技术,2007(2).Traction wheel casting manufacture technoIogyZHANG Jie,DENG XiaoJin,YE ChangQin(CRRC Qishuyan locomotiVe co.,Ltd.,Changzhou 2 1 30 1 l,Jiangsu,China)Abstract:Stnlctural features and technical requirement of traction wheel casting were intmduced.Accordingto technical requirement,fomulate melting process scheme.when melting,add a certain amount alloy.WhenSpheroidizing treatlllent we use priVate nodulant,when inoculation treatment we keep on Iate inoculation.Throughproduction test,the poured casting which mechanical property、microstmctures were all confom t0 productiontechnical requirement.Keywords:traction wheel casting;melting process;spheroidizing;inoculation;test;mechanical proper够;mjcrost九lcnlres中国铸造装备与技术3/2016 oFMT 47万方数据