缩松是影响球墨铸铁轴承盖质量的重要因素。在轴承盖工艺设计阶段,借助数值模拟软件对工艺进行了分析,并预测了铸件产生缩松缺陷的分布及严重度,为后续调整工艺提供了参考,从而提高了工艺可行性并缩短了验证周期。关键词: 球墨铸铁;轴承盖;缩松;数值模拟轴承盖是柴油机的重要部件,半圆弧面安装轴瓦,两侧的贯穿螺栓孔通过螺栓与机体联接,主要承受爆发压力和往复惯性力作用,质量要求非常严格。1 铸件简介某种柴油机轴承盖轮廓尺寸527mm× 302mm× 118mm,中间最小壁厚25mm,毛坯重量110kg,材质QT400-15,要求抗拉强度≥400MPa,屈服强度≥250MPa, 伸长率≥15%, 本体硬度135~185HBW。 关键部位必须做无损检测,不允许有任何铸造缺陷。2 工艺设计及模拟分析根据公司现有条件,采用碱性酚醛树脂砂工艺造型,并借用了现有砂箱,一箱2 件生产。铸件水平放置、中间分型,采用了开放式浇注系统,保证了浇注过程中铁液充型平稳,避免形成因铁液飞溅、裹气带来的氧化夹渣和气孔等缺陷。贯穿螺栓孔直径 40mm,鉴于细长砂芯极易变形,加工时容易局部缺料,工艺设计时决定贯穿螺栓孔不铸出,而是后续加工形成。铸件结构如图1 所示。图1 铸件结构浇注温度高时,铁液流动性好,有利于夹渣上浮,补缩效果好,但温度太高也会增大液体收缩量,反而容易形成缩松、缩孔,因此为了平衡产生缩松、夹渣的风险,浇注温度定为1340~ 1350℃。为避免残余应力,减少组织内珠光体含量,从而获得良好的韧性,浇注完成后型内冷却时间不小于48h,自然时效,不需要去应力退火。球墨铸铁具有糊状凝固特性。由于这种糊状凝固特性以及凝固时间较长,造成凝固时球墨铸铁件的外壳长期处于较软状态,在石墨化膨胀力作用下外壳二次膨胀,松弛了内部压力,容易在铸件热节处形成缩松甚至缩孔,使铸件的致密性下降[1]。因此,在工艺设计时我们重点关注了缩松问题。经分析,我们设计了两种工艺方案(见图2 ),并利用MAGMA 软件进行了工艺模拟分析预测,如图 3所示。方案1 :上下全冷铁工艺,利用冷铁的激冷效果改变铸件的温度场,并利用石墨膨胀自补缩能力解决缩松缺陷。方案2 :底面冷铁+ 顶面保温冒口工艺,主要利用冒口的补缩能力解决铸件可能产生的缩松问题。a)方案1 b)方案2图2 铸造工艺方案73C铸造astinga)方案1热节俯视分布 b)方案1热节高度方向分布c)方案2热节俯视分布 d)方案2热节高度方向分布图3 工艺模拟从图3 铸件热节分布中可以看出:方案1 中热节处于轴承盖心部,呈水平U 形分布;方案2 中热节处于轴承盖顶部,呈垂直倾斜的锥形。铸件潜在缩松风险分布情况如图4 所示。a)方案1潜在缩陷b)方案2潜在缩陷图4 缩松风险分布及严重度从图4 可以看出,方案1 中轴承盖非加工曲面处存在潜在缩松风险,预测缺陷严重度为8.9%~12%;方案2 中冒口颈与铸件连接处存在潜在缩松风险,预测缺陷严重度高达 11%~ 58%,而且出气孔根部也存在潜在缩陷风险。从模拟分析结果来看,方案1 中的缩松主要分布在轴承盖非加工面底部,基本处于铸件心部。本工艺中冷铁布置改变了温度场,石墨化膨胀发挥了作用,起到了自补缩效果;方案2 中的缩松主要分布在保温冒口根部,即冒口颈与铸件相连部位,且缩松倾向严重,可能是冒口尺寸设计不合理,如冒口偏小,会使冒口中的铁液先于铸件热节凝固,起不到补缩作用,反而从热节倒抽铁液;冒口高度偏小则压力不足,没有足够的动力将铁液送入铸件,都会引起铸件缩松[2]。随后我们改进了保温冒口尺寸并进行了模拟分析,保温冒口尺寸由 φ 100mm× 130mm改为φ 120mm× 170mm,同时冒口颈由原先的自硬砂制芯改为与保温冒口配套的标准易割片。模拟结果(见图5 、图6 )显示冒口加大后,冒口的补缩作用显著,将热节转移到了冒口内部,铸件内部没有缩松。图5 工艺改进后热节分布图6 工艺改进后缩松分布3 生产验证按照全冷铁工艺和改进后的保温冒口工艺各生产了两箱(见图7 ),并进行了解剖验证,两种工艺生产的毛坯全部合格。解剖后铸件内部组织很致密,如图8 、图9 所示。全冷铁工艺生产的铸件心部没有发现缩松,顶部保温冒口+ 底部冷铁工艺生产74C铸造asting20191022的铸件心部及冒口根部也都没有缩松。两种工艺生产的铸件毛坯都合格,但考虑到工艺出品率,最后选用了全冷铁工艺组织生产,到目前为止共生产了20件轴承盖铸件,毛坯全部合格。加工了10件,贯穿螺栓孔、侧拉螺栓孔及润滑油孔内均无缩松,无损检测满足要求。a)方案1生产 b)方案2生产图7 生产验证图8 全冷铁工艺解剖图9 改进后冒口工艺解剖4 结束语1)厚大中型球墨铸铁铸件可以利用石墨膨胀化的自补缩能力消除缩松,从而实现无冒口铸造。2)数值模拟分析在工艺设计阶段起到了至关重要的作用,可以提高工艺可行性,缩短验证周期,降低生产验证成本。参考文献:[1] 杨文胜. 280柴油机主轴承盖铸造工艺改进[J].机车车辆工艺, 2013( 5): 13-14.[2] 周亘. 球墨铸铁件冒口补缩失败原因分析[J]. 现代铸铁, 2004( 4): 7-14.图4 穿透不足形成的咬边4 解决途径1)管道圆度要控制在规定范围内,减少因母材原因造成的组对困难。2)内口堆焊的镍基合金厚度应考虑加工余量,提高坡口加工水平,剥离的舌头部分厚度偏差控制在允许范围内;避免填充时舌头熔化塌陷形成沟槽。3)管道错边在组对时,应留有足够的间隙,一般为3.5~4mm ,保证背部充分熔合,且可以在熔孔两侧加入足够的焊丝,以减少咬边缺陷。4)电流不宜过大,严格控制穿透高度,避免焊缝瘤状成形,焊脚处形成严重应力集中,在填充时因拉应力导致结合处轻微开裂而形成线形阴影。5)返修不仅造成工期的延误和人员的浪费,还会对母材的性能造成不利影响。对于深度不大的表面成形结合部分,不影响耐腐蚀性能和应力集中时,可适度减少返修,在使用中加强监测,通过与返修焊缝的对比,为后续施工积累更多的经验,并增加对此类情况的判断力。5 结束语镍基合金复合管焊接,不仅要控制母材的熔合比、保证与腐蚀介质接触的复层材料具备优良的耐腐蚀性能,还要从操作上避免各种焊接缺陷的产生。通过采用以上解决途径,并进行大量焊接试验和缺陷分析,对L360QS+N08825镍基合金复合管焊接过程中产生的线形缺陷显示有了更深入的理解。通过管道采购加工、组对质量控制、错边坡口的工艺和操作控制等进行改进,大幅降低了根部线形缺陷产生,降低了返修率,并积累了该类材料的焊接施工经验。参考文献:[1] 何永明,李星,赵毅. N08825双金属复合管焊接工艺[J]. 电焊机, 2015, 45( 11): 89-92, 111. [2] 雒定明,唐昕. 高压预冷器2205异种钢焊接制造工艺技术探讨[J]. 压力容器, 2010, 27( 8): 24-27, 46.20191125(上接第37页)