我国压缩机制造业经历了建国初期的仿制,到自行 设计制造。改革开放以来 , 伴随着国民经济的发展,压 缩机制造业在积极引进国外先进技术(含装备)、管理 理念和管理制度的基础上,结合我国国情进行了消化吸 收和再创新,自主创新能力不断增强。随着全球压缩机 制造产业的转移,国际知名的压缩机制造商纷纷到中国 设厂,我国逐步演变成全球压缩机的生产制造基地,国 内外市场对压缩机品种和数量需求的持续增长,推动了 我国压缩机制造业的发展。目前,已能够设计、生产各 类压缩机。 本公司生产的迷宫压缩机对比以往的复式压缩机具 有机组占地面积小、 机组的易损件数量大幅减少、 效率高、 生产成本降低、管路布置简洁、不宜产生管路振动和施 工安装对现有机组(装置)影响小等优点。迷宫缸体作 为迷宫压缩机的核心铸件,其工艺稳定性对整个压缩机 的使用稳定性起着重要的作用。 以往,主要是根据以前的生产经验进行工艺设计, 如根据缸径的位置来选择分型面,铸件的厚大位置必须 设冒口等,以至于该类产品成品率低。近年来,借鉴了 国外铸造厂的工艺设计方式,并以华铸 CAE 模拟软件 分析结果为依托,对迷宫缸体的工艺进行了重新设计, 尝试了无冒口工艺方案。 1 迷宫缸体的传统造型工艺方案 传统缸体的造型工艺方案 (图 1) , 采用 3 个分型面, 4 箱造型,手工摆放多个发热冒口,内浇道手工开中间 注式浇注系统。该产品的传统工艺方案无论分型面的选 择,还是浇冒口的设计,都缺乏理论依据。产品多数带 有砂眼、缩松、冒口缩坑、进脏和各种压力测试不合格 等缺陷,造成该产品废品率高。生产的铸件外观如图 2 所示,其冒口根部缺陷如图 3 所示。 图 1 原造型工艺方案 Fig.1 Original molding process 图 2 利用原方案生产的铸件的外观图 Fig.2 Appearance drawing of casting produced by the original molding process 毛洪宇,谷 雨 (沈阳远大压缩机有限公司,辽宁 沈阳 110020) 摘要: 摘要:采用无冒口铸造工艺制造了质量为2 500kg的QT450-10A球墨铸铁压缩机缸体。缸体表面用ø20 mm 铁管作为放气孔,在部分热点区域布置冷铁和放置铬铁矿砂。试生产结果表明,缸体的水压、气压试验及性 能均符合技术要求。 关键词: 关键词:无冒口铸造;补缩;球墨铸铁 中图分类号: 中图分类号:TG242 文献标识码: 文献标识码:B 文章编号: 文章编号:1673-3320(2020)01-0040-03 收稿日期:2019-11-21 修定日期:2019-12-13 作者简介:毛洪宇(1986-),男,辽宁铁岭人,工程师。主 要研究方向为铸造工艺及材料、模具设计制造。2020 年第 1 期 工艺试验与应用 41 图 3 利用原方案生产的铸件冒口根部明显的缺陷 Fig.3 Obvious defects at riser root of casting produced by the original molding process 2 迷宫压缩机缸体改进工艺方案 由于该铸件的传统工艺方案产生了大量的废品,对 公司的生产成本和交货及时率都造成了不良的影响。所 以,根据铸件的结构改进了工艺方案: ( 1 ) 根据铸件的结构特点,在铸件的缸径中心进行 分型,由传统的 3 个分型面改为 1 个分型面,实现两箱 造型的目的; ( 2 ) 改用底注半封闭式浇注系统,根据水力学奥赞 公式重新计算最小阻流面积,并采用过滤片对铁液进行 过滤; ( 3 ) 在原来合理的浇注温度和良好的砂型强度不变 的情况下,考虑到该铸件材质为 QT450-10A,将碳当 量(CE 值)控制在 4.4% ~ 4.6% [1] ,这样铸件在凝固 过程中有足够的石墨膨胀来抵消其体积和凝固收缩。改 进后的造型工艺方案如图 4 所示。 图 4 改进后的造型工艺方案 Fig.4 Improved modeling process 生产前,利用华铸 CAE 进行了凝固模拟分析,保 证了承压和受力的关键部位无收缩类缺陷,华铸 CAE 模拟结果如图 5 所示。最终该产品连续生产 30 余台, 经铸件外观、UT、水压和气密试验及力学性能等检测, 各项指标完全符合相关国家标准和客户的技术要求,改 进方案铸造的缸体铸件如图 6 所示。 图 5 华铸 CAE 模拟结果 Fig.5 Simulation results of Huazhu CAE 图 6 利用新方案铸造的缸体铸件 Fig.6 Cylinder block casting produced by new modeling process 3 新工艺的优缺点 3.1 优点 ( 1 ) 无冒口工艺的实施,取消了大量的保温冒口套 的使用,不仅节约了造型工时、清理工时和铁液损耗, 还节约了冒口的使用成本 [2] 。 ( 2 ) 分型面由 3 个改成 1 个,降低了模具制作工时 和成本,降低了造型、清理难度和工时,提高了铸件外 观质量。 ( 3 ) 更改浇注系统,保证了铁液能够平稳顺利地充42 2020 年第 1 期 工艺试验与应用 满型腔,避免了冲砂现象,采用合理的过滤技术,保证 了铁液的纯净度 [3] 。 ( 4 ) 提高了成品率,保证了铸件按时交货,提升了 客户的满意度。 3.2 缺点 ( 1 ) 对砂型的强度、 浇注温度和铁液成分要求较高。 ( 2 ) 采用“摆陶瓷管式”的浇注系统,在一定程度 上增加了造型的工作量。 4 结语 ( 1 ) 球墨铸铁件的无冒口工艺,适用于大多数的球 墨铸铁件,但一般珠光体球墨铸铁的碳当量偏低,使得石 墨膨胀难以抵消凝固过程的体积收缩和凝固收缩,所以一 般球墨铸铁的无冒口工艺适用于 QT500-7 以下材质。 ( 2 ) 合理的工艺和严格的过程参数控制,是保证无 冒口工艺能够顺利开展的先决条件。 ( 3 ) 无冒口工艺不仅降低了劳动强度,更降低了生 产成本。 参考文献 [1] 中国机械工程学会铸造分会 . 铸造手册 [M]. 北京:机械工业出版社,2003. [2] 魏兵,元森,张卫华 . 均衡凝固技术及应用 [M]. 北京:机械工业出版社,1998. [3] 卡塞 . 球墨铸铁浇口和冒口 [M]. 北京:清华大学出版社,1983. Riser-free Casting Technology for Ductile Iron Compressor CylinderMAO Hongyu, GU Yu (Shenyang Yuanda Compressor Co., Ltd., Shenyang 110020, Liaoning China) Abstract: QT450-10A ductile iron compressor cylinder, weighing 2500 kg, was made by using a riser-free casting technology. A 20-mm-diam iron pipe at the cylinder surface was used as vent, and chilling block and chromite sand were laid in some hot spot areas. The trial-producing results showed that hydraulic pressure and air pressure tests and properties of the cylinder all conformed with the requirements. Key words: Riser-free casting; Feeding; Ductile iron (编辑:青松,zzgc@foundry.com.cn;编审:娅楠,yuanyajuan@foundry.com.cn) 宁钢新型加渣机器人投入使用 前段时间,宁钢炼钢厂 1 号板坯连铸机自动加渣机 器人正式上线使用,标志着宁钢在生产领域推广智能制 造取得新突破,提升了企业智能制造水平和市场竞争力。 加渣作业是一项既枯燥又繁重的劳动,加上板坯连 铸机的保护渣消耗量大,无形中增加了一线工人的作业 负担。 近年来,随着连铸技术的迅速发展,保护渣的加入 效果越来越受到重视,采用自动加渣机器人来替代落后 的人工手动加渣已成趋势。 2019 年初,宁钢将自动加渣机器人智能制造项目 提上议程,通过多方协同配合,很快地通过审核,并付 诸行动。该项目组专业技术人员根据现场空间、环境、 安全、生产等多方面因素,经过多次跟踪冷试、热调情 况汇总,最终确定了实施方案。 目前,该连铸机自动加渣系统在线使用周期确保在 75% 以上。 从现场使用情况看, 自动加渣系统优势明显, 加渣分布比人工更均匀,且热传导稳定,连铸出的板坯 表面质量良好,可充分满足设计使用功能要求。